技術(shù)文獻(xiàn)
高預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)技術(shù)及其在復(fù)雜困難煤巷中的應(yīng)用發(fā)表時(shí)間:2024-08-05 23:10 馬萬(wàn)祥 劉曉平 馬永生 (神華寧煤集團(tuán)棗泉煤礦,寧夏銀川751410) 摘要:針對(duì)高應(yīng)力等復(fù)雜困難巷道條猝,分析了錨桿支護(hù)作用,提出高預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)原理,大幅度提高支護(hù)系統(tǒng)的初期支護(hù)剛度與強(qiáng)度,保持圍巖的完整性,減少圍巖強(qiáng)度降低;高預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)技術(shù)成功應(yīng)用于棗采煤礦高地應(yīng)力巷道,巷道變形降低70%左右,巷道支護(hù)狀況發(fā)生了本質(zhì)改變。實(shí)踐證明,高預(yù)應(yīng)力鑄桿支護(hù)技術(shù)可有效控割圍巖變形與破壞。 1、高預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)原理 目前,高強(qiáng)度錨桿支護(hù)已成為煤礦巷道首選的、主要的支護(hù)方式,在一般條件下取得良好的支護(hù)效果,但對(duì)于復(fù)雜困難巷道,錨桿使用密度很大,圍巖變形仍然十分劇烈,支護(hù)效果并不理想。通過(guò)跟蹤大量巷道冒頂事故及頂板嚴(yán)重離層變形的工程現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)圍巖變形強(qiáng)烈甚至導(dǎo)致冒頂?shù)脑蚴清^桿支護(hù)系統(tǒng)的剛度和強(qiáng)度過(guò)低造成的。提高巷道錨桿預(yù)應(yīng)力,可以有效控制巷道圍巖變形量,極大地提高巷道的穩(wěn)定性。 康紅普等根據(jù)現(xiàn)有錨桿支護(hù)存在的錨桿預(yù)應(yīng)力小,預(yù)應(yīng)力擴(kuò)散效果差,支護(hù)剛度低,致使錨桿主動(dòng)支護(hù)作用不能充分發(fā)揮,不能有效控制圍巖離層與破壞等缺點(diǎn),針對(duì)高地應(yīng)力等復(fù)雜困難巷道條件提出高預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)作用機(jī)理: (1)、預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)主要作用在于控制錨固區(qū)圍巖的離層、滑動(dòng)、裂隙張開、新裂紋產(chǎn)生等擴(kuò)容變形與破壞,盡量使圍巖處于受壓狀態(tài),抑制圍巖彎曲變形、拉伸與剪切破壞的出現(xiàn),最大限度地保持錨固區(qū)圍巖的完整性,提高錨固區(qū)圍巖的整體強(qiáng)度和穩(wěn)定性。 (2)、錨桿預(yù)應(yīng)力及其擴(kuò)散對(duì)支護(hù)效果起著決定性作用。根據(jù)巷道圍巖條俘確定合理的預(yù)應(yīng)力,并使預(yù)應(yīng)力實(shí)現(xiàn)有效擴(kuò)散是支護(hù)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。單根錨桿預(yù)應(yīng)力的作用范圍很有限,錨桿托板、鋼帶和金屬網(wǎng)等構(gòu)件能夠?qū)㈩A(yù)應(yīng)力擴(kuò)散到離錨桿更遠(yuǎn)的圍巖中,在預(yù)應(yīng)力支護(hù)系統(tǒng)中發(fā)揮極其重要的作用。 (3)、預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)系統(tǒng)存在I臨界支護(hù)剛度。即錨固區(qū)不產(chǎn)生明顯離層_鄆拉應(yīng)力區(qū)所囂要支護(hù)系統(tǒng)提供的剛度。支護(hù)剛度的關(guān)鍵影響因素是錨桿預(yù)應(yīng)力,因此,存在錨桿臨界預(yù)應(yīng)力值,當(dāng)錨桿預(yù)應(yīng)力達(dá)到一定數(shù)值后,可以有效控制圍巖變形與離層,而且錨桿受力變化不大。 2、工程地質(zhì)條件 棗泉煤礦11201工作面圓風(fēng)巷處于碎石井背斜軸西翼,巷道位于二煤煤層中,二煤煤厚4.74—9.42m,平均厚7.88m.煤層傾角8。,巷道沿煤層底板掘進(jìn),設(shè)計(jì)為矩形斷面,掘進(jìn)寬度4800mm,掘進(jìn)高度3850mm。該回風(fēng)巷位于西翼首采區(qū)首采面,靠近碎石井背斜軸部,在掘進(jìn)到1300m左右時(shí),巷道壓力明顯增大,煤炮聲頻繁,上幫圍巖破碎,巷道頂板及上幫變形較大,多處發(fā)生錨桿、錨索斷裂現(xiàn)象,嚴(yán)重影響掘進(jìn)速度,兩個(gè)半月共掘進(jìn)160m,平均日進(jìn)尺在2m左右,且巷道安全無(wú)法保證,已經(jīng)采用架棚維護(hù).實(shí)踐證明原有支護(hù)方案已經(jīng)不能滿足高地應(yīng)力巷道支護(hù),為此,針對(duì)高地應(yīng)力巷道進(jìn)行了高預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)技術(shù)井下試驗(yàn)。 3、高預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)試驗(yàn) 3.1 錨桿支護(hù)設(shè)計(jì) 針對(duì)巷道高地應(yīng)力特點(diǎn),結(jié)合數(shù)值模擬結(jié)果,確定支護(hù)方案為:頂錨桿采用直徑22mm長(zhǎng)度2.4m的500號(hào)左旋無(wú)縱筋專用螺紋鋼錨桿,極限拉斷力266kN,屈服力為190kN,延伸率22%;幫錨扦采用直徑20mm長(zhǎng)度2。0m的500號(hào)左旋。無(wú)縱筋專用螺紋鋼錨桿,極限拉斷力200kN,屈服力為160kN,延伸率22%。樹脂加長(zhǎng)錨固,預(yù)緊力矩設(shè)計(jì)為400N.m。頂部采用寬280mm、厚3mm的w鋼帶,幫部采用寬280mm、長(zhǎng)450mm、厚5mm的W型鋼護(hù)板等組合支護(hù)構(gòu)件.錨索采用甲17.8mm長(zhǎng)7.3m的預(yù)應(yīng)力鋼絞線,錨索托板采用300×300×16鋼板制作的拱型托板,錨索預(yù)緊力達(dá)到180kN。錨桿間排距由原來(lái)的800×800mm增大到 1000×1000mm。 體支護(hù)參數(shù)見圖1. 3.2支護(hù)效果對(duì)比 3.2.1原支護(hù)方案與新支護(hù)方案對(duì)比 從井下現(xiàn)場(chǎng)來(lái)看,支護(hù)效果比原來(lái)支護(hù)有明顯改善,原有錨桿支護(hù)段頂板下沉量在950ram左右,兩幫移近量在770mm左右.高預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)頂板下沉量在280mm左右,兩幫移近量在100mm左右,分別比原錨桿支護(hù)巷道降低70%和87%左右,巷道圍巖變形降低幅度非常顯著。頂板和上幫由原來(lái)的隨掘隨冒和片幫嚴(yán)重變?yōu)楝F(xiàn)在的頂板及上幫很平整。掘進(jìn)速度由原來(lái)的日進(jìn)尺2m左右提高到日進(jìn)尺10--12m,掘進(jìn)速度提高了5--6倍,且避免了前掘后修的現(xiàn)象。 3.2.2 高預(yù)應(yīng)力與低預(yù)應(yīng)力支護(hù)效果對(duì)比 采用新支護(hù)方案后,開始200m由于沒有購(gòu)進(jìn)專用的預(yù)緊工具,預(yù)緊力矩仍停留在120N.m左右,結(jié)果巷道變形仍然很大,頂板下沉量在740mm左右,兩幫移近量為330mm左右.通過(guò)鉆孔窺視(見圖2、圖3)可以看到:頂板2.4m范圍內(nèi)煤體裂隙已經(jīng)非常發(fā)育,煤體破碎嚴(yán)重.導(dǎo)致錨桿錨固段失效,錨桿失去作用,隨頂板整體下沉。 采用專用的預(yù)緊工具后,預(yù)緊力矩達(dá)到400N.m,巷道變形得到有效控制,頂板下沉量減小到280ram左右,兩幫移近量減小薊100ram左右。頂板煤體保持完整,裂隙發(fā)育不明顯。 3.3 高預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)效果分析 根據(jù)棗泉煤礦高應(yīng)力巷道井下試驗(yàn)情況,高預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)技術(shù)的支護(hù)效果主要表現(xiàn)為:通過(guò)大幅度提高錨桿預(yù)緊力及支護(hù)系統(tǒng)的剛度和強(qiáng)度,可有效控制圍巖離層、滑動(dòng)、裂紋擴(kuò)展以及新裂紋的產(chǎn)生等擴(kuò)容變形,顯著減小圍巖離層、變形、破壞范圍與松動(dòng)區(qū)的大小,保持圍巖的完整性與穩(wěn)定性。 4 結(jié)論 高預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)技術(shù)在棗泉煤礦高地應(yīng)力巷道中得到成功應(yīng)用,巷道圍巖變形降低70%左右,巷道支護(hù)狀況發(fā)生了本質(zhì)的改變.采用高預(yù)應(yīng)力、高強(qiáng)度和高剛度的主動(dòng)錨桿支護(hù),使錨桿支護(hù)真正實(shí)現(xiàn)了主動(dòng)、及時(shí)支護(hù),充分發(fā)揮了錨桿的支護(hù)能力。大幅度提高錨桿支護(hù)系統(tǒng)的剛度與強(qiáng)度可有效減小圍巖變形與破壞范圍,高預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)技術(shù)為復(fù)雜困難巷道提供了有效的支護(hù)方式。 |