為了盡可能的降低煤炭資源的浪費,工作面交替進程中的保護煤柱的尺寸規(guī)格不能偏大,下一工作面巷道受到的應力在上一工作面殘余支承壓力的作用下,出現(xiàn)了急劇的應力集中現(xiàn)象,在這種應力集中狀態(tài)下,當工作面為松軟或者破碎煤層時,維護巷道工作性能穩(wěn)定的措施更加困難。以外采取的單一支護技術(shù)不能滿足承載結(jié)構(gòu)的支護要求,對采煤巷道圍巖的不均勻變形不能起到有效的支撐作用。鋼制支架(U型)、管棚錨索耦合、錨桿鋼絲網(wǎng)索以及超前小導管注漿等圍巖變形控制技術(shù)是目前采煤巷道在采動影響下所采取的只要支護措施,根據(jù)地質(zhì)條件和采礦外界條件的不同,每一種控制圍巖變形的措施帶來的處理效果是不同的。本文選取的案例煤礦中4328工作面是5號煤層第6采煤區(qū)的掃尾工作面,其長度約為120米,與4329工作面相鄰區(qū)域的回采工作已基本完成。5號煤層的有效出煤層厚度約為6.5米,煤層存在一定的傾斜角度,傾斜角度平均約為5度,埋置深度大約在490米左右。
1 巷道產(chǎn)生變形失去穩(wěn)定的原因
1.1 影響巷道圍巖穩(wěn)定性因素分析
利用FLAC2D數(shù)值模擬軟件,依據(jù)地址條件特點,建立4328工作面力學模型。模型的長度為150米,寬度為90米,在模型上部施加均勻荷載,荷載強度為11MPa,為了便于計算,模型上部邊界簡化為自由邊界,模型的左側(cè)簡化為支承邊界,模型的右側(cè)也簡化為支撐邊界,模型的下邊界與模型的上邊界相反,簡化為固定邊界。模型的破壞標準采用摩爾-庫倫法則進行破壞試驗。(1)4328工作面進風巷道沿著3號煤礦的底面支撐板進行挖掘前進。3號煤層主要成分為塊粉煤,塊粉煤的煤質(zhì)硬度小且較為松軟,其中碎粒、糜棱煤均有零星的分布。深灰到黑灰色泥巖位于3號煤層頂板處、節(jié)理和裂隙十分發(fā)育的深灰到黑灰色泥巖平均厚度2.3米。粉砂巖是巷道底層的主要成分,粉砂巖的平均厚度為2米左右,由以上數(shù)據(jù)可知,4328工作面的整體強度是非常低的。(2)回采作業(yè)完畢的4329工作面,應力明顯降低區(qū)與煤壁距離在0-5米之間,應力明顯升高區(qū)與煤壁距離在5-60米之間,原始巖應力區(qū)在距離煤壁60米之外的地方基本恢復。在距離煤壁大約12米的地方出現(xiàn)應力峰值,最大應力峰值為23MPa,原始巖應力為12MPa。
1.2 巷道圍巖位移
在煤巷道的實際掘進中,4328工作面巷道頂面的實際位移量為1.85米,巷道兩幫的實際位移量略小于頂面的位移量,兩幫的位移量約為1.56米。4329工作面巷道頂面的實際位移量為0.655米,巷道兩幫的實際位移量與頂面的位移量基本相當,兩幫的位移量為0.656米。從FLAC2D數(shù)值模擬軟件的模型中可以看出,與煤巷道實際掘進中頂面和兩幫的位移量進行對比,頂面的位移量增加了251個百分點,兩幫的位移量增加了320個百分點,這說明巷道發(fā)生劇烈變形的主要原因是,4328工作面進風巷受4329工作面?zhèn)认驓堄嘀С袎毫ψ饔靡鸬摹?/span>
2 控制巷道圍巖變形的技術(shù)
2.1 巷道支護的技術(shù)措施
4328工作面巷道為直墻半圓形拱門式,巷道凈截面長度為4.6米,巷道凈截面寬度為3.2米??紤]到巷道煤質(zhì)硬度小且較為松軟,其中碎粒、糜棱煤均有零星的分布,以及巷道在上工作面?zhèn)认驓堄嘀С袎毫Ξa(chǎn)生的變形特點,基于圍巖變形規(guī)律設(shè)計了鋼制支架(U型)配合自攻全程螺旋錨固錨桿補強技術(shù)措施。
2.1.1 鋼制支架(U型)支護
鋼制支架(U型)支護技術(shù)措施中,支架采用3節(jié)U29型鋼支架,3節(jié)鋼支架之間的搭接均為0.5米,管棚使用間距為0.7米的2副卡纜,卡纜為雙槽夾板式。管棚背后接頂采用原木,護表采用鋼筋網(wǎng)。
2.1.2 鋼制支架(U型)配合自攻全程螺旋錨固錨桿
配合自攻全程螺旋錨固錨桿中的鋼制支架(U型)架設(shè)方式與2.1.1 中鋼制支架(U型)支護程序一樣,在該程序完成后,采用自攻全程螺旋錨固錨桿配合厚度為0.9米的槽鋼進行托梁處理,全程螺旋錨固錨桿的尺寸為0.022米×2.5米。
2.2 支護方案模擬分析
當不對4328工作面進風巷道采取任何支護措施時,巷道頂面位移量為0.655米,巷道兩幫位移量為0.656米。當對巷道采取鋼制支架(U型)支護措施后,巷道頂面位移量為0.285米,下降幅度為56個百分點,巷道兩幫位移量為0.249米,下降幅度為62個百分點;當采用鋼制支架(U型)配合自攻全程螺旋錨固錨桿措施后,巷道頂面位移量為0.183米,下降幅度為72個百分點,巷道兩幫位移量為0.175米,下降幅度為73個百分點。由此可見,從巷道頂面位移量來說,采用鋼制支架(U型)配合自攻全程螺旋錨固錨桿比鋼制支架(U型)支護降低了35個百分點,從巷道兩幫位移量來說,采用鋼制支架(U型)配合自攻全程螺旋錨固錨桿比鋼制支架(U型)支護降低了29個百分點。綜合以上分析,采用鋼制支架(U型)配合自攻全程螺旋錨固錨桿比單純的鋼制支架(U型)的支護效果更顯著。所以,4328工作面進風巷最終采用該技術(shù)方案。